分类列表
工业企业是能源消耗大户,节能一直是困扰我国各行业的重大问题,除了依靠节能技术降低能耗外,向能耗管理要效益是我们努力的方向。传统的能源调度为电力、动力、水道各自独立,采用传统的能源管理模式,已不适应现代化大规模生产的能源管理需要。科学的能源管理是各企业实现优化资源配置、合理利用能源、改善环境、实现从单一的装备节能向系统优化节能的战略转变的重要措施,也是创建节约型企业、实施清洁生产的必然要求。建立集中监控管理功能于一身的工业企业能耗管理系统(EMS,Energy Management System),实现了能源系统电力、动力、水道等各单元的数据采集和控制、环保监测和控制、能源介质需求的分析与预测,为提供经济、高质的能源和优质、高效的服务创造了良好条件 ,同时也提升公司能源管理体系。
监控管理的能源介质主要有:电力、焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、混合煤气、压缩空气、氧气、氮气、氩气、蒸汽、生产水、生活水等。
XX啤酒厂
1. 应用背景
XX啤酒厂1987年正式投产时,年生产能力只有5万千升。由于生产和市场规模不断扩大,在其后的15年内进行了三次扩建。
2. 施工建设
设置布置图
安装电能监测设备
3.发现问题
●内部配网线损>25%
●平均功率因数=0.75
●末端功率因数小于0.60
●包装车间谐波高,总谐波含量达40%,感性负载平均效率小于55%
●冷冻机房谐波高,总谐波达38%,动力负载率小于65%
●照明回路三相不平衡度12%,效率小于60%
4.解决方案
●优化变压器运行方式,更换部分电缆
●加装远端无功补偿装置
●包装车间安装谐波滤波器、无功补偿
●冷冻机房、空压机设备安装变频节电装置
●后台实现重要大型负荷优化管理
●调正照明回路线路,更换T5电子式节能灯
●空压机群控、冷冻站动力群控(带实施)
●配电系统运行管理、设备管理水平提升。
●初步建立节能管理体系及制度。
●内部配网线损<5%
●功率因素=0.95
●三相基本平衡
●设备损坏率降低
●动力设备效率提高达80%以上
5.价值展现
数据记录,下表为2014-2015年用电量情况:
月份 | 2014年电量万(KWH) | 2015年电量万(KWH) | 同比 | 备注 |
1 | 265 | 268 | 0.01% | |
2 | 245 | 243 | -0.01% | |
3 | 221 | 234 | 0.06% | |
4 | 219 | 239 | 0.08% | |
5 | 356 | 360 | 0.01% | |
6 | 388 | 390 | 0.01% | 工程阶段(监控工程) |
7 | 412 | 400 | -0.3% | 工程阶段(监测阶段) |
8 | 416 | 403 | -0.3% | 工程阶段(监测阶段) |
9 | 420 | 388 | -8% | 工程阶段(管理阶段) |
10 | 385 | 342 | -12% | 工程阶段(管理阶段) |
11 | 258 | 218 | -8% | 工程阶段(整改阶段) |
12 | 236 | 191 | -3% | 工程阶段(整改阶段) |
合计 | 3821 | 3676 | -4% | 6个月改造收益9.5% |
上表数据体现2015年7月至12月节约电量=1,850,000KWH节约电费=1,850,000KWH*0.56元=103万元,设备故障明显减少,维护费用降低。7月份开始改造至12月使平均节能10个点。
典型结构图
系统功能图